零堿渣液化氣深度脫硫獲突破
近日,經(jīng)過連續(xù)4個(gè)月安全生產(chǎn)和平穩(wěn)運(yùn)行,慶陽石化公司年30萬噸液化氣深度脫硫醇—超重力法堿液循環(huán)再生技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)裝置通過72個(gè)小時(shí)生產(chǎn)標(biāo)定,產(chǎn)品質(zhì)量、能耗物耗和環(huán)保排放指標(biāo)優(yōu)于工業(yè)試驗(yàn)預(yù)期目標(biāo),標(biāo)志著中國石油石油化工研究院自主研發(fā)的,兼顧液化氣深度脫硫和堿渣大幅減排的大型化、工業(yè)化應(yīng)用開發(fā)取得成功,在液化氣下游加工綜合優(yōu)化和質(zhì)量效益提升上獲得突破。
新技術(shù)使液化氣硫醇脫除率由80%提高至95%,脫后總硫含量達(dá)到5ppm,堿液消耗量減少90%,堿渣排放量為零,MTBE產(chǎn)品含硫15ppm至20ppm,可大幅降低企業(yè)環(huán)境成本。以開展工業(yè)試驗(yàn)的慶陽石化為例, 新技術(shù)每年可為企業(yè)創(chuàng)效1000余萬元。
傳統(tǒng)液化氣脫硫技術(shù)(Merox法)所應(yīng)用的堿液需要再生循環(huán)利用,但生成的二硫化物無法從堿液中高效分離,造成反挾帶,成為當(dāng)前Merox法的技術(shù)瓶頸。為低成本克服MTBE含硫限制與堿渣排放的矛盾,2013年,“液化氣深度脫硫工業(yè)試驗(yàn)”通過集團(tuán)公司煉化板塊開題論證。石化院與慶陽石化公司、東北煉化工程公司葫蘆島設(shè)計(jì)院聯(lián)合攻關(guān),攻克難題,形成國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)堿渣零排放的液化氣深度脫硫先進(jìn)技術(shù)。